发布于:2017/12/28 9:43:55 点击量:62
轧含油和乳化液废水首要来自于冷轧机组、磨辊间和带钢脱脂机组以及各机组的油库排水等,因为对冷轧产品的要求越来越高,冷轧过程中选用的外表处理技能也不断进步,随之发生的含油和乳化液废水成分日趋杂乱。该类废水具有污染物杂质多、油及COD含量高、化学安稳性好、水质改变起伏大、废水排放量大等特色,是冷轧废水中最难处理的一类污水〔1〕。杭州桂冠环保科技有限公司(www.hzvalve.net)专业出产水处理设备,过滤器的制造厂家。
笔者对含油和乳化液废水的各种处理办法进行剖析比较,针对某厂冷轧废水的水质特色,研讨提出了对乳化液废水进行分质处理,再与含油废水混和进行多级处理并深度处理回用的工艺流程。深度处理后出水含油为0.1 mg/L以下,COD在5 mg/L以下,远优于GB 13456—2012《钢铁工业水污染物排放规范》规则的排放规范,并契合冷轧回用水水质要求,大大降低了冷轧出产中含油污水的排放量和新鲜水消耗量,具有杰出的经济效益和环保效益。
1 含油和乳化液废水深度处理回用工艺的断定
1.1 含油和乳化液废水处理办法介绍
关于含油和乳化液废水的处理办法,按原理可分为物理法、化学法、生物法等。物理法包含重力别离法、气浮法、吸附法和膜别离法等;化学法包含絮凝法、电解法等;生物法包含活性污泥法和生物膜法等。目前国内钢铁企业多选用将含油、含乳化液废水二者混合,统一经物理沉降、化学破乳、絮凝、气浮的办法进行处理并排放的处理方式,处理难度大、本钱高,已成为现代绿色钢铁工业开展的一个重要制约要素〔2〕。杭州桂冠环保科技有限公司(www.hzvalve.net)专业出产水处理设备,过滤器的制造厂家。
1.2 冷轧含油和乳化液废水的水质特色
乳化液废水的特色是水量小,水中的COD和油含量高,油在水中多出现乳化状况。含油废水的特色是水量大,水溶液呈碱性,水中首要是游离油和涣散油。含油废水的来历不同,水中油污染物的成分和存在状况也不同,将导致其处理办法不同。某厂冷轧含油和乳化液废水的水质剖析成果如表 1所示。
1.3 冷轧含油和乳化液废水深度回用工艺流程的拟定
通过现场调研,依据含油和乳化液废水水质特色,笔者提出分质处理、联合多级处理、深度回用的处理思路,以期到达处理后废水完成工业回用的方针。终究拟定出契合该废水水质特色的深度回用途理工艺流程,全体工艺流程共分3个工序,即乳化液废水处理工序、含油废水处理工序、深度处理工序,如图 1所示。
图 1 冷轧含油和乳化液废水的处理工艺
(1)乳化液废水处理工序阐明。乳化液废水进入调理池以调理废水水质、水量,一同向调理池中增加破乳剂进行化学破乳,使油水开始别离,再通过气浮过滤去除浮油和机械性杂质,随后自流到不锈钢膜超滤体系的循环池,经超滤体系过滤后与冷轧含油废水兼并一同处理。
(2)含油和乳化液废水处理工序阐明。此处的含油和乳化液废水包含上述工序处理后的废水,与冷轧其他含油废水兼并,处理工序首要是两级气浮和两级生化处理。调理池中的含油和乳化液废水通过进步泵送至一级含油废水絮凝池,并向絮凝池内投加化学絮凝剂,一同进入气浮池进行气浮处理,处理后的废水持续进入第2座絮凝池进行二级处理。通过二级气浮处理后的废水经冷却塔冷却后进入一级生物触摸氧化池,在该池内通过好氧微生物的好氧活动降解废水中的COD。一级生物触摸氧化池出水自流进入一级高密度沉积池进行泥水别离,部分污泥进入浓缩池进行污泥处理,部分污泥则回流进入一级触摸氧化池进步污泥浓度,沉积池上清液溢流进入二级生物触摸氧化池进一步降解废水中的COD,二级沉积池的出水则进入深度处理环节。杭州桂冠环保科技有限公司(www.hzvalve.net)专业出产水处理设备,过滤器的制造厂家。
(3)深度处理工序阐明。深度处理工序首要是两级过滤技能和双膜法的组合。通过多介质过滤器截留上一工序出水中预处理沉积不彻底的悬浮物颗粒。多介质过滤器启动时投加杀菌剂,以确保进入超滤的水和超滤膜内部不受微生物污染。多介质过滤后的水再通过活性炭过滤,以确保进入PVDF超滤膜的油在0.3 mg/L以下,尔后通过超滤、保安过滤和反渗透处理,出水水质远远优于国家规则的排放规范,契合冷轧回用水水质要求。
1.4 首要构建物及规划参数
该厂发生的乳化液废水水量为15 m3/h,含油废水水量为450 m3/h,含油和乳化液废水是首要处理目标。工艺首要构建物及参数如表 2所示。
2 工程运转状况剖析
2.1 体系运转作用
乳化液废水经处理后COD降低到2 000 mg/L以下,去除率到达83.7%,尽管来水含油极不安稳,但通过超滤膜处理后水中含油都能降低到50 mg/L以下,油去除率到达93.9%。含油废水(包含乳化液处理后的废水和冷轧厂其他含油废水)经处理后 COD由500~1 000 mg/L降低到30~40 mg/L,去除率到达92.04%,水中含油由100 mg/L降到1 mg/L以下,去除率到达97.81%。在深度回用环节,超滤膜能够彻底满意出产运转,SDI大部分时刻保持在2以下,运转状况杰出。全体工程于2014年6月建成投产,到目前为止运转杰出,水质根本安稳,出水水质到达厂方规则的回用规范要求。各工序处理作用如表 3所示。杭州桂冠环保科技有限公司(www.hzvalve.net)专业出产水处理设备,过滤器的制造厂家。
由表 3能够看出,经深度回用工序处理后,出水COD在10 mg/L以下,油根本为0,水质状况远在国家规则的排放规范之上,也充沛满意了厂方出产回用的需求,特别是对冷轧冲刷钢板外表水回用的需求,处理作用十分明显。杭州桂冠环保科技有限公司(www.hzvalve.net)专业出产水处理设备,过滤器的制造厂家。
2.2 冷轧用水与深度回用途理出水的水质比照
比照了冷轧用水与深度回用途理出水的水质,见表 4。不难看出,深度回用途理出水水质彻底契合冷轧用水的水质要求。
2.3 体系运转本钱及经济效益剖析
对设备折旧、能源消耗、药剂费、人工费进行核算,2014 年6—12月的运转本钱为9.4元/t。但该废水深度处理回用项目施行后,每年可处理含油废水394万t,制备207万t工业新水回用于出产,每年多收回约292万t除盐水,依照工业新水4.5元/t、除盐水5.5元/t核算,则该厂处理含油废水的本钱为(394×9.4-207×4.5-292×5.5)÷394=2.96元/t。杭州桂冠环保科技有限公司(www.hzvalve.net)专业出产水处理设备,过滤器的制造厂家。
3 定论
(1)冷轧含油和乳化液废水深度处理回用项目处理出水不仅能到达GB 13456—2012《钢铁工业水污染物排放规范》的要求,并且能满意冷轧回用要求,尤其是冷轧冲刷钢板外表对水质的要求。杭州桂冠环保科技有限公司(www.hzvalve.net)专业出产水处理设备,过滤器的制造厂家。
(2)冷轧含油和乳化液废水经严厉的工艺过程控制,深度回用途理是彻底可完成的。
(3)废水经深度处理后回用降低了钢铁企业的出产本钱,该钢厂总出产体系的工业污水回用率进步约15%,一同降低了COD排放量约1 576 t/a,具有杰出的环境效益和社会效益,一同为行业废水资源化拓荒了一条新路,对整个行业界的节能减排具有推进意义。
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